钱真
- 作品数:8 被引量:8H指数:2
- 供职机构:中国石化更多>>
- 发文基金:国家科技重大专项国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程化学工程天文地球更多>>
- 缝洞油藏内的调流剂速度分布模型及在流道调整中的运用
- 2020年
- 向地层内注入调流剂是改善缝洞油藏水驱效果的重要手段,明确调流剂在油藏内的速度分布是调流施工设计以及效果评价的关键之一。基于简化的裂缝模型,推导出调流剂在碳酸盐岩缝洞型油藏裂缝内不同位置的速度分布,评价了不同流速下调流剂在裂缝中的运移规律,建立了流道调整效果与施工排量之间的关系。结果表明,在现场施工排量下,随着流动半径由1 m增至1/3井距(620 m),调流剂流速由25 m/s逐渐降至0.025 m/s。随着调流剂速度降低,堆积形成的位置更加靠前,堆积高度增加,堆积体的致密程度增加,调流剂流速低于0.25m/s时可以形成有效的堆积体。对于TH缝洞油藏某典型井组,要实现调流剂在主流线方向100 m位置可以有效封堵裂缝,施工排量应小于0.487 m^3/min。结合调流剂速度分布模型和调流剂在裂缝中的运移规律模拟结果,建立了流道调整效果与施工排量之间的关系,对缝洞油藏调流作业具有指导意义。图3表1参19。
- 舒政梁旭伟钱真叶仲斌朱诗杰
- 关键词:运移特征数值模拟
- 聚丙交酯/淀粉复合材料的制备及其质损率
- 2018年
- 采用熔融挤出法制备了可降解聚丙交酯/淀粉复合材料,通过添加复合增容剂(丙三醇与环氧树脂),复合材料的力学性能和相容性得到明显改善。以塔河油田为研究对象,研究了地层因素对复合材料降解行为的影响。实验结果表明,塔河模拟水的弱酸性、高温度、搅拌剪切等因素,都可以加速复合材料的质量损失;聚丙交酯/淀粉复合材料在模拟水、125℃、搅拌速率300 r/min的条件下,经过48 h,质损率达98.2%,为该复合材料的现场应用提供了理论和数据支撑。
- 甄恩龙钱真巫光胜何晓庆张代军于宁
- 塔河碎屑岩水平井堵水产能预测方法建立及应用被引量:2
- 2018年
- 为了解决塔河油田碎屑岩油藏水平井多轮次堵水决策困难、堵剂和工艺难以配套的问题,并给堵后效果分析评价提供有效的定量参考指标,最终改善目前堵水增油量和有效率不断降低的现状,通过水平井油水两相渗流理论和相渗调整剂堵水机理的融合,明确了相渗调整倍数的重要概念,建立了堵水产能预测方法。预测方法通过单井数值模拟和矿场井例验证符合程度较高,可结合动态资料对相渗调整剂的堵水能力进行统一评价,也可结合经济评判进一步预测堵后的初始日产油以及开井工作制度。
- 秦飞焦保雷钱真柏森金燕林
- 关键词:水平井堵水产能预测塔河油田
- 井间单套缝洞型油藏橡胶颗粒调剖堵水实验
- 2023年
- 以塔河油田井间单套缝洞型油藏为模型基础,设计了橡胶颗粒调流剂堵水物理模拟驱替实验,对水驱规律进行了分析,并探讨了不同的封堵位置、橡胶颗粒用量、粒径、密度以及注水速度对驱替效果的影响。研究结果表明:(1)模拟实验设置模型长度为40 cm,宽度为30 cm,厚度为5 cm,裂缝开度为4~20 mm,溶洞直径为2~4 cm,井筒宽度为10 mm,模型缝洞体积为175 mL,在温度为25℃、常压时,以10 mL/min的速度注水驱替至采油井含水率达到98%时的最终采出程度为43.83%;由于重力分异作用,注水驱替后存在大量的阁楼油和绕流油,阁楼油主要集中在横向顶部通道,绕流油主要集中在横向中部通道和横向底部通道的高位,油水界面与横向中部通道的高位缝齐平。(2)模拟实验中同时封堵横向底部通道和横向中部通道,橡胶颗粒采用混合粒径,颗粒密度和模拟地层水密度一致,用量越大,注水速度越大,调流效果越好;橡胶颗粒用量为0.04 PV,粒径小于1 mm和2~4 mm的颗粒各半,注水速度为15 mL/min时,采出程度提高了18.45%;同时注入水以及与水等密度的橡胶颗粒,可有效封堵优势通道,效果较好。(3)在TH25X井进行橡胶颗粒调剖堵水现场实验中,设置前置段塞橡胶颗粒粒径为2~4 mm,后置段塞橡胶颗粒粒径小于1 mm,颗粒密度为1.13 g/cm3,以50 m3/d的速度同时注入水和橡胶颗粒共920 m3,堵水后累计增油1 200 t,含水率下降15%,取得较好封堵效果。
- 钱真钱真郑伟黄远军陈立峰曾慧勇陈立峰宋嫒
- 关键词:缝洞型油藏调剖堵水物理模拟实验水驱规律橡胶颗粒
- 稀释剂对环氧树脂高强度堵剂性能的影响评价被引量:3
- 2021年
- 为了获得一种适用于低渗透裂缝油藏的环氧树脂堵剂体系,研究了稀释剂对环氧树脂的稀释效果、固化时间、密度、树脂固化物强度以及收缩性等的影响。研究表明,在中温油藏条件下,无水乙醇的稀释效果最佳,其对强度等性能的影响较小,用量过多时固化物的收缩性影响较大,加入邻苯二甲酸二丁酯(DBP)复配,复配比为1∶3~1∶5时复合稀释剂有良好的稀释效果,且固化时间可调,加入预处理的微硅粉可以提高固化物强度至10MPa以上,同时对固化物体积收缩率影响较小(收缩率在1%~2%之间),且树脂堵剂固化物具有一定的韧性。在封堵裂缝时,应尽量调整体系密度与地层水密度接近。环氧树脂体系的封堵率很高(>99%),完全可以封堵大裂缝。图5表5参11。
- 焦保雷吴千慧巫光胜钱真
- 关键词:环氧树脂稀释剂流变性收缩率
- 调流剂颗粒在裂缝中的输送实验与数值模拟被引量:1
- 2018年
- 通过实验和数值模拟方法,研究了低密度调流剂颗粒在碳酸盐岩缝洞型油藏裂缝中的运移沉降规律。在平板裂缝模型中开展不同携带液黏度和密度的调流剂颗粒输送实验,利用高清摄像机观测颗粒在裂缝进口和远端流场中的流动特征,以及砂堤的堆积位置和高度。为了能够量化颗粒输送过程中的运动参数,建立了基于CFD-DPM的颗粒输送模型,并进行流体和颗粒相的双向耦合模拟,量化了在注入速度、携带液密度和黏度、颗粒直径等因素作用下调流剂颗粒的速度和沉降距离,进而得到了各因素与颗粒流的沉降剖面和颗粒沉降百分比之间的关系。
- 巫光胜张涛钱真韩琦
- 关键词:缝洞型油藏
- 碳酸盐岩油藏低矿化度水驱作用机理实验
- 2020年
- 碳酸盐岩油藏低矿化度水驱应用潜力巨大,为了更好地推广其矿场应用而针对性开展作用机理的实验研究。首先,岩心驱替实验研究注入水矿化度和关键离子组成对采收率的影响;而后,润湿角测定实验分析注入水矿化度和关键离子组成对碳酸盐岩表面润湿性的影响;最终,根据实验结果建立碳酸盐岩油藏低矿化度水驱作用机理。研究发现:低矿化度水驱能有效改变碳酸盐岩表面润湿性进而提高油藏采收率,存在最优矿化度使得碳酸盐岩表面润湿性变化最大、采收率最高;Mg^2+和SO4^2-对碳酸盐岩表面润湿性和原油采收率的影响效果不同;随着溶液中Mg^2+浓度升高,碳酸盐岩表面润湿性变化不断增强、原油采收率不断升高;随着溶液中SO4^2-浓度增加,碳酸盐岩表面润湿性变化先增强后减弱、原油采收率先增加后稳定。碳酸盐岩油藏低矿化度水驱作用机理在于润湿性的改变:①SO4^2-吸附在正电性的碳酸盐岩矿物表面,中和表面电荷,促进了Mg^2+向矿物表面运动;②Mg^2+与碳酸盐岩矿物表面的Ca2+发生取代反应,造成原油组分的解离。
- 钱真李辉乔林柏森
- 关键词:碳酸盐岩油藏采收率润湿性
- 表面扩张模量对泡沫生成的影响被引量:2
- 2019年
- 通过向起泡剂中加入硬脂酸,构建了高表面扩张模量气泡体系。对比研究了起泡剂溶液的表面扩张模量对搅拌法和多孔介质中气液同注两种泡沫生成方式的影响。结果表明:与常规起泡体系相比,高表面扩张起泡体系通过搅拌法生成的泡沫高度较低,析液半衰期较短,但生成的泡沫粒径小;而对于向多孔介质中同时注入气液生泡方式,高表面扩张模量起泡体系具有生泡速度快,泡沫粒径小,封堵压差高的优点。填砂管驱替实验结果表明:高表面扩张模量起泡体系生成的泡沫具有更好的提高采收率效果。因此,起泡体系的筛选应主要以填砂管中的泡沫评价结果为主。
- 任波钱真焦保雷范宏伟
- 关键词:搅拌法多孔介质