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黄显德

作品数:9 被引量:28H指数:2
供职机构:中国石油天然气集团公司更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金国家科技重大专项更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 4篇专利

领域

  • 6篇石油与天然气...

主题

  • 7篇超稠油
  • 7篇稠油
  • 4篇油藏
  • 4篇蒸汽驱
  • 3篇蒸汽吞吐
  • 2篇蒸汽
  • 2篇生产井
  • 2篇流出液
  • 2篇井筒
  • 2篇井筒热损失
  • 2篇饱和蒸汽
  • 2篇SAGD
  • 1篇低渗
  • 1篇低渗透
  • 1篇低渗透气藏
  • 1篇地层
  • 1篇地层温度
  • 1篇动压力
  • 1篇杜84块
  • 1篇压力梯度

机构

  • 9篇中国石油天然...
  • 2篇西南石油大学
  • 1篇中国石油

作者

  • 9篇黄显德
  • 4篇王国栋
  • 4篇孟强
  • 2篇刘雪梅
  • 2篇张甜甜
  • 2篇樊佐春
  • 2篇支印民
  • 2篇周大胜
  • 2篇宫宇宁
  • 2篇才业
  • 2篇张赫
  • 2篇李培武
  • 2篇杨立强
  • 2篇徐家年
  • 2篇尚策
  • 2篇周广兴
  • 2篇刘虹利
  • 2篇葛明曦
  • 2篇赵梓涵
  • 2篇姜兴玲

传媒

  • 1篇油气地质与采...
  • 1篇内蒙古石油化...
  • 1篇新疆石油天然...
  • 1篇中外能源
  • 1篇西南石油大学...

年份

  • 1篇2024
  • 1篇2022
  • 1篇2016
  • 3篇2015
  • 1篇2013
  • 1篇2011
  • 1篇2007
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
杜229块南部兴ⅡⅢ组油层再认识被引量:2
2013年
杜229块目前采出程度高,地层压力低,吞吐效果变差,但储量纵向动用不均,其典型区域是区块南部的兴ⅡⅢ组油层。本课题通过细化开发层系,加强油藏地质研究,重新评价油藏、进行老井试采、通过整体部署,实现了杜229块南部兴ⅡⅢ组薄层油藏的有效动用。
黄显德
关键词:超稠油热采薄互层油藏孔隙度渗透率
超稠油蒸汽驱后期产量的调控方法、装置及电子设备
本发明公开了一种超稠油蒸汽驱后期产量的调控方法,包括:获得生产井的井筒热损失计算参数和井底流体实测压力;根据所述井筒热损失计算参数,确定生产井的井底流出液温度;根据所述井底流体实测压力,确定对应的井底饱和蒸汽温度;根据所...
才业王国栋葛明曦黄显德孟强李培武邹兆玉平原毓高冰宫宇宁尚策张甜甜周广兴刘雪梅支印民樊佐春韩永梅骆骏
提高杜229块蒸汽驱扩大井组生产效果对策研究被引量:1
2015年
杜229块1998年投入试采,采用直井蒸汽吞吐开发.截至2007年底,区块开发进入吞吐末期,稳产形势严峻。针对该区块吞吐后期的特点.通过开发机理研究,数值模拟研究等方法,论证了超稠油蒸汽驱开发的可行性。2007年6月在区块中部实施了7个反九点注采井网的蒸汽驱先导试验井组。经过6年的动态调控,先导试验获得成功,并形成了超稠油蒸汽驱“先连通、再汽驱”的开发机理。针对先导试验取得的认识,2013年扩大实施5个蒸汽驱井组时,通过4项措施提高汽驱效果:优化油藏工程设计;注汽井的射孔方式采用限流射孔;转驱前实施整体吞吐,地层压力下降到2.7~3.5MPa,地层温度上升到80℃以上,注采连通达到70%以上;井组转驱前实施最后一次整体预热,强化注采连通,缩短转驱后的热连通时间。通过以上措施,扩大井组转驱后受效时间比先导试验区缩短2个月,高含水的热连通时间缩短4个月,油层纵向动用程度提高23%,油汽比提高0.026,采注比提高0.21。
黄显德符跃春
关键词:超稠油蒸汽驱油汽比采注比
超稠油油藏蒸汽吞吐稳产技术对策研究被引量:21
2007年
以辽河油田曙一区超稠油油藏为例,利用蒸汽吞吐温度场、饱和度场拟合结果及高温吸汽剖面、产液剖面、井温剖面等现场监测资料,分析了超稠油单井常规蒸汽吞吐高周期递减的主要因素。研究表明超稠油单井常规蒸汽吞吐油层动用程度低、油井供液能力下降是高周期递减的主要因素。针对这些因素,强化机理研究,加大室内实验和现场试验力度,提出了多井同步蒸汽吞吐、间歇蒸汽吞吐、高温调剖、一注多采等稳产技术对策。在现场应用后,有效地缓解了超稠油高周期蒸汽吞吐产量递减,周期递减由8.31%下降到3.25%,相同周期产油量高于单井常规蒸汽吞吐200t左右,油汽比提高0.03。
徐家年冯国庆任晓黄显德刘虹利
关键词:超稠油蒸汽吞吐剩余油辽河油田
馆陶SAGD底部油藏挖潜研究与应用被引量:1
2016年
杜84块馆陶油藏自2005年转入SAGD开发以来,采用直井与水平井组合方式开发。早期受馆陶油层底部低物性夹层发育影响,SAGD水平井底部剩余油层厚度在10 m左右,经过十年SAGD开发,底部油层温度在其"烘烤"效应下,逐年升温至160℃以上,超稠油具有了一定的流动性。通过高温脱水试验,当温度大于110℃时,超稠油密度大于水的密度,油水密度差随温度的升高逐渐增大,超稠油剩余油主要聚集在油层底部。利用直井调层不注汽试采底部油层,取得了较好的挖潜效果。因此,在底部油层厚度大于8 m的区域,优选长停井上返调层挖潜底部油层,可有效盘活馆陶SAGD底部剩余储量,该研究的成功应用对提高馆陶组油藏采收率具有现实意义。
尹志成王璐璐张祖鑫黄显德王秀
关键词:杜84块流动性
一种蒸汽吞吐开采方法
本发明提供了一种蒸汽吞吐开采方法。该方法包括:选择封闭的水平井井网为注采井网;向注采井网内注入非凝析的非烃类气体,注入量根据以下公式计算得出:Q=AV/T,其中,Q为非凝析的非烃类气体的地面注入量,单位为m<Sup>3<...
王国栋杨立强周大胜孟强林军黄显德樊金明姜兴玲张赫张绍东刘宁郭金鹏周舒孙明阳李正威赵梓涵欧洲姜城夏红军黄稳
文献传递
低渗透异常高压气藏数值模拟研究被引量:3
2011年
气体在低渗透异常高压气藏中的渗流为偏离达西规律的非线性渗流,常规气藏数值模拟技术基于达西定律,无法对这种非线性渗流予以准确描述。基于以前的研究成果,通过分析启动压差、变形介质对低渗透异常高压气藏渗流的影响,建立了低渗透异常高压气藏的三维气、水两相非线性渗流数学模型,模型可以考虑多种非线性渗流对气藏开发动态的影响。利用该模型对四川某低渗透异常高压气藏典型井进行了数值模拟研究,模拟单井增压与不增压开采方案,对比结果表明,低渗透异常高压气藏采用增压开采,生产效果可得到明显改善。模拟单井采用增压开采后,当产气量为11×104 m3/d时,稳产期为8.5 a,采出程度为60.06%,与不增压开采相比,稳产期延长1 a,采出程度提高8.37%。
徐家年张振军李涧松黄显德刘虹利
关键词:低渗透气藏异常高压启动压力梯度介质变形
SAGD联合蒸汽驱提高中深层超稠油油藏采收率方法
本发明提供了一种SAGD联合蒸汽驱提高中深层超稠油油藏采收率方法,所述方法包括:步骤1,选择用于改造的工作区域;步骤2,在步骤1所述的工作区域内,选择原有的蒸汽吞吐直井作为备用的依次排列的第一排注汽直井、第二排注汽直井和...
王国栋杨立强周大胜孟强王强张赫王伟林孙洪军梁建宇李雅琴赵梓涵姜兴玲黄显德黄永存刘心宇
文献传递
超稠油蒸汽驱后期产量的调控方法、装置及电子设备
本发明公开了一种超稠油蒸汽驱后期产量的调控方法,包括:获得生产井的井筒热损失计算参数和井底流体实测压力;根据所述井筒热损失计算参数,确定生产井的井底流出液温度;根据所述井底流体实测压力,确定对应的井底饱和蒸汽温度;根据所...
才业王国栋葛明曦黄显德孟强李培武邹兆玉平原毓高冰宫宇宁尚策张甜甜周广兴刘雪梅支印民樊佐春韩永梅骆骏
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