王健
- 作品数:144 被引量:802H指数:14
- 供职机构:西南石油大学石油工程学院更多>>
- 发文基金:国家科技重大专项国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程环境科学与工程天文地球化学工程更多>>
- 复合交联聚合物调堵剂的研制被引量:2
- 2008年
- 介绍了复合交联剂的交联机理,考察了聚合物水解聚丙烯酰胺(HPAM)浓度、单交联剂有机铬、复合交联剂有机铬与酚醛、温度等因素对凝胶体系的影响。结果表明,在聚合物 HPAM浓度1 500 mg/L,采用复合交联剂,其中有机铬浓度50 mg/L,酚醛浓度150 mg/L,多羟基酚和除氧剂浓度均为100 mg/L,温度45℃条件下,可配制出粘弹性好、强度高、粘度保持率达95%以上的复合交联聚合物调堵剂。该调堵剂可用于温度低于50℃的中低温油藏条件。
- 杨中建王健何冯清康博彭小容李方涛
- 关键词:低温油藏
- 高温高压条件下CO_2泡沫性能评价及剖面改善效果被引量:7
- 2019年
- 针对吉林油田黑79区块CO_2气窜的问题,提出用CO_2泡沫封堵气窜。利用高温高压泡沫工作液性能测试装置评价CO_2泡沫体系的性能,探讨温度、矿化度和含油饱和度对CO_2泡沫体系性能的影响;通过分流实验,研究CO_2泡沫改善剖面的情况。结果表明:随着温度的升高,CO_2泡沫半衰期和综合指数先上升后下降;随着矿化度的增加,半衰期和综合指数先增大后减小,矿化度对泡沫高度影响较小;随着含油饱和度的增加,泡沫高度、半衰期和综合指数均减小;泡沫可以有效启动低渗填砂管,低渗填砂管提高采收率幅度优于高渗填砂管。该项研究为吉林油田黑79区块控制气窜提供了参考依据,有助于进一步完善泡沫体系控制气窜理论。
- 王健张作伟苏海斌任旭秦山
- 关键词:CO2泡沫高温高压含油饱和度剖面
- 温8区块复合深部调驱体系的制备与评价
- 2008年
- 针对温米油田温8区块油藏地质条件,采用水驱流向改变剂/弱凝胶复合深部调驱技术。选用粒径为3~5mm水驱流向改变剂2^#用于复合调驱体系;并研制了适合该油藏条件的弱凝胶体系,确定了其最佳配方:聚合物HPAM浓度1000~1500mg/L,交联剂FO浓度300mg/L,交联剂GR20mg/L,稳定剂WD浓度100mg/L,除氧剂CY浓度100mg/L。通过岩心流动实验,评价水驱流向改变剂/弱凝胶复合深部调驱体系对吸水剖面的改善能力。结果表明,该复合调驱体系可大幅提高吸水剖面改善率,适用于温8区块的调驱作业。
- 康博王健李论何冯清杨中建
- 关键词:弱凝胶耐温抗盐
- 两次成胶的聚合物凝胶堵剂的研制及应用被引量:14
- 2003年
- 采用2种不同的交联剂,研制了在地面温度下形成流动凝胶,注入地层后形成强凝胶的聚合物水基凝胶堵剂,通过组份用量优选得到了最佳配方:聚合物HPAM(M=1.9×107,HD=25%)8.0g/L+有机铬交联剂(以Cr3+计)0.5g/L+20%有机树脂溶液5.0g/L+增强剂(无机盐)1.0g/L,以淡水配液。该优化配方堵剂液在20℃下2h内第一次成胶,粘度升至5~6Pa·s,在72℃下4~12h第二次成胶,强度达到G级。将优化配方堵剂液1.0PV注入含1.7~2.0mm宽裂缝的人造砂岩岩心,在72℃候凝72h后突破压力梯度为32~61MPa/m。介绍了在克拉玛依油田八区下乌尔禾组裂缝性油藏一个一注六采井组,用该堵剂实施注水井调剖和采油井(2口)堵水的良好结果。图2表5参6。
- 王健徐国勇韩世寰张卫帼余光明
- 关键词:油井堵水成胶裂缝性油藏
- 气井钻井废水深度处理实验研究被引量:17
- 2005年
- 气井钻井废水是气田开发过程中的一个重要污染源,其污染物成分复杂、分布广,对环境的影响很大。文章以气井钻井废水为处理对象,实验研究了预处理和类Fenton试剂催化氧化法深度处理工艺,考察了Fen ton试剂投加量、反应条件、反应时间等单因数对处理效果的影响,确定了该处理工艺的最佳操作条件为: H2O2 为2500 mg/L,Fe2SO4·7H2O为70 mg/L,pH值为3.5,反应时间为90 min,氧气的通入量为70 min。废水中的主要污染物指标COD的去除率大于80%。
- 黄志宇鲁红升李建波王健石中玉
- 关键词:水深度处理气井最佳操作条件钻井废水催化氧化法
- D26油藏复合调剖体系研制与评价被引量:1
- 2016年
- 大安油田D26油藏属于低渗透油藏,裂缝发育,优势通道明显,稳油控水技术难度大。针对此问题研制了预交联颗粒与二次交联凝胶的复合调剖体系配方:SD-410颗粒(粒径1-3 mm)0.01 PV +HPAM浓度1400 mg/L+JQ-1浓度200 mg/L+FJ-1浓度200 mg/L+促凝剂CA浓度50 mg/L+热稳定剂ST浓度50 mg/L。该体系在原油中最高膨胀倍数可达3.79倍,突破压力2.77 MPa,具有良好的耐冲刷稳定性,且能够适应D26油藏80℃的平均油藏温度,有效封堵大裂缝,具有良好的推广应用前景。
- 陈佳王健倪聪李勇凯秦山
- 关键词:低渗透裂缝性油藏预交联颗粒采收率
- 适用于高温油藏的弱凝胶调驱体系室内研究被引量:2
- 2009年
- 以部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)为主剂,酚醛类物质为高温交联剂,制备了适用于高温油藏的弱凝胶调驱体系,确定其最佳配方为:HPAM浓度1 800 mg/L、酚醛类高温交联剂加量1.0%。实验结果表明,该弱凝胶体系具有较强的热稳定性,在110℃条件下放置30 d后,其粘度保持率在80%以上。该弱凝胶体系成本较低,制备步骤简单,可推广应用到不同高温油藏的调驱工艺措施中。
- 刘培培王健庞启强刘彦成孟建勋
- 关键词:部分水解聚丙烯酰胺高温油藏
- 提盐废卤制备硫酸钙晶须被引量:4
- 2014年
- 以一种富含氯离子的提盐废卤为原料,采用常压酸化法制备硫酸钙晶须,讨论了物料浓度、反应时间、反应温度、搅拌转速对晶须长径比的影响。结果表明,制备硫酸钙晶须最佳条件为:反应温度70℃,溶液 pH 值2,转速150 r/ min,溶液浓度1 mol/ L,反应时间30 min。此条件下,晶须的平均直径为1-5μm、长度20-200μm。
- 何航王健丁聪王煦
- 关键词:硫酸钙晶须卤水长径比
- 一种新型选择性堵水技术及其现场应用被引量:8
- 2005年
- 采用分别以重铬酸盐+还原剂和有机铬酸盐为交联剂的两种聚合物铬冻胶为堵水剂,依据在温度75℃、矿化度19227 mg/L条件下测绘的成胶时间等值图和突破真空度(强度)等值图选择冻胶堵水剂配方,要求冻胶强度达到Sydansk相对强度代码H级.将不同成胶时间的冻胶设置在高渗透条带不同位置,实施油井选择性堵水.1966年投入注水开发的胜二区22N169井,地层温度70~75℃,地层水矿化度16~17 g/L,含Ca2++Mg2+ 385 mg/L,到2003年3月已被水淹,但数值模拟得到的剩余油饱和度分布表明该井仍有生产潜力.采用上述堵水技术从油套环空注入堵水剂585 m3,其中近井地带(半径3~6 m)64 m3,过渡地带(半径6~9 m) 107 m3,远井地带(9~16 m) 414 m3,使原油产量由1.3 t/d增至9.6 t/d,含水由96.9%降至36.0%,到2003年10月该井仍处于增产有效期.图6表1参6.
- 崔志昆王业飞马卫东王健
- 关键词:水基冻胶堵水剂油井堵水深部封堵
- 新疆风城Z32稠油油藏注气辅助蒸汽驱实验研究及矿场应用被引量:8
- 2021年
- 稠油油藏注蒸汽开发后期,汽窜严重,开发效果逐年变差,急需探讨改善蒸汽驱效果的相关技术,针对新疆油田风城Z32齐古组油藏稠油特点,研究了注CO_(2)辅助蒸汽驱改善开发效果的可行性。在稠油油藏注蒸汽开采过程中,注入CO_(2)、N_(2)或烟道气,可以使原油体积膨胀,增加地层弹性能量,降低原油黏度,改善原油的流动能力。利用高温高压原油配样器和岩心流动实验装置,测定了不同类型注入气对稠油的膨胀、降黏效果:注入CO_(2)、N_(2)和模拟烟道气分别可使原油体积膨胀约10%~40%、2%~10%、4%~16%,黏度降低27.3%~82.9%、4.3%~18.5%、10.2%~45.8%,CO_(2)、N_(2)和模拟烟道气分别能够提高采收率5.83%、3.08%、3.75%,因此,推荐选用CO_(2)作为注入介质。现场应用实践表明,CO_(2)辅助蒸汽驱措施后,井组日产油由26.6 t上升至36.2 t,油汽比由0.174上升至0.206,增油1 158 t,取得了显著的经济效益,为该技术的规模应用提供了参考依据。
- 桑林翔吕柏林卢迎波王俊衡王健黄克川马鹏邢向荣
- 关键词:稠油