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方群

作品数:8 被引量:9H指数:2
供职机构:中国石化更多>>
发文基金:国家科技重大专项中国石油化工集团公司科技攻关项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程理学更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 8篇石油与天然气...
  • 1篇理学

主题

  • 6篇油田
  • 4篇油藏
  • 2篇低渗
  • 2篇冻胶
  • 2篇裂缝性
  • 1篇低渗透
  • 1篇低渗透油藏
  • 1篇低渗油藏
  • 1篇调剖
  • 1篇调驱
  • 1篇堵水
  • 1篇堵水剂
  • 1篇一体化
  • 1篇油气
  • 1篇油气藏
  • 1篇油田水
  • 1篇油田水平井
  • 1篇预交联
  • 1篇增注
  • 1篇乳液

机构

  • 8篇中国石化
  • 1篇长江大学
  • 1篇中国石油大学...

作者

  • 8篇方群
  • 3篇魏开鹏
  • 3篇邓学峰
  • 1篇葛际江
  • 1篇刘学全
  • 1篇文守成
  • 1篇杨欢
  • 1篇李明忠
  • 1篇斯容
  • 1篇张永刚

传媒

  • 2篇石油化工应用
  • 1篇油田化学
  • 1篇石油钻探技术
  • 1篇天然气与石油
  • 1篇承德石油高等...
  • 1篇石油地质与工...
  • 1篇油气藏评价与...

年份

  • 1篇2021
  • 4篇2020
  • 2篇2017
  • 1篇2015
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
红河油田水平井置胶成坝技术被引量:1
2017年
针对红河油田长8油藏储层致密、裂缝发育导致水平井注水井组水窜严重的问题,进行了水平井置胶成坝技术研究及现场试验。在模拟长8油藏的条件下,以堵剂成胶后的黏度为指标,优化了聚合物冻胶堵水剂的配方,评价了其抗老化性、耐盐性、抗剪切性、封堵性和抗冲刷性。结果表明,聚合物冻胶堵水剂的成胶时间4~10d可调,耐盐能力达1×105 mg/L,耐Ca2+能力达8 000mg/L,抗剪切及抗冲刷性能较好,封堵率大于95%。2井次的现场试验结果表明,红河油田水平井注水井组应用水平井置胶成坝技术后,受效井产油量升高,含水率降低,累计增油102t,含水率由99.0%降至92.3%,有效期超过了217d。研究与试验表明,采用水平井置胶成坝技术能满足封堵深部注水优势通道的要求,可以解决红河油田水平井注水井组水窜的问题。
魏开鹏杨欢斯容方群刘学全
关键词:水平井裂缝性油气藏堵水剂
红河油田特低渗油藏微乳降压增注效果评价
2020年
红河油田长9储层为典型的低孔特低渗油藏,储层物性差,地层流体渗流能力低,在注水开发过程中,注入水驱油压差高,部分注水井组表现出对应油井增液不增油,注水开发效果差。分析认为,通过降低油水界面张力和降低储层含油饱和度能有效降低驱替压差。经室内实验评价表明,所研发的微乳降压增注体系,可降低储层岩心水驱压力28%~70%,达到提高驱油效果的目的,具有较好的推广应用前景。
兰晋邓学峰方群文守成
关键词:特低渗油藏微乳液降压增注
一种乳液型清防蜡剂的研制与现场应用被引量:1
2015年
泾河油田原油具有高含蜡、高凝特点,生产过程中热洗周期短,易发生蜡卡,现用水基清防蜡剂溶蜡速率低,无法满足生产需求。为解决这一问题,实验室模拟泾河油田地层温度条件进行溶蜡率及防蜡率实验,通过实验结果优选出以150号溶剂油与二乙二醇丁醚复配的油基清防蜡剂为主剂,与聚氧乙烯醚类表面活性剂FL-1、FL-2、FL-3复配形成乳液型清防蜡剂QFJ-1,现场试验电流载荷下降明显,热洗周期延长一倍,且具有较好经济性。
方群张永刚李明忠
关键词:清防蜡剂
冻胶对裂缝性油藏的封堵效果实验研究被引量:3
2021年
为研究冻胶在裂缝性油藏中的封堵效果,通过室内可视化裂缝模型,开展冻胶对裂缝封堵强度评价,观察冻胶在裂缝中的失效特征,评价冻胶与预交联颗粒复合时的封堵效果。室内实验表明:在裂缝中单独使用冻胶的封堵效果优于使用冻胶和预交联颗粒组合的封堵效果,只有当预交联颗粒通过布满裂缝降低裂缝宽度,使用冻胶和预交联颗粒组合的封堵效果才优于单独使用冻胶的封堵效果;随着裂缝宽度增加,裂缝中冻胶被后续注入水由整体顶出变为中部突破,裂缝中冻胶封堵强度降低。通过实验分析认为:由于预交联颗粒的注入性差,难以实现大剂量注入,封堵裂缝应以冻胶为主体堵剂,同时提升冻胶本体强度是增强冻胶在裂缝中封堵强度的关键。研究结果可为优化裂缝性油藏调剖工艺方案提供借鉴。
邓学峰魏开鹏方群
关键词:裂缝性油藏调剖冻胶
泾河油田长8储层合理生产参数
2017年
针对泾河油田长8储层处于开发初期,机采工艺不完善的问题,为提高开发效果,以机械采油系统效率测试结果为依据,寻求适合该储层的合理生产参数,对比分析发现,泾河油田长8层合理泵效为40%~60%,合理沉没度为200 m^300 m,合理抽汲制度为"大泵径、长冲程、低冲次",并通过现场试验进行了初步验证,对泾河油田及类似油田的增产增效具有一定借鉴意义。
方群
新型井筒降黏剂的研究与现场应用被引量:1
2020年
泾河油田长8储层原油黏度较高,导致抽油机负荷、电流较大,生产过程中易软卡,影响产能。为解决这一问题,开展适合泾河长8储层的新型井筒降黏剂研究,优选出新型井筒降黏剂JTJN-1。室内评价结果表明,JTJN-1在50℃,80 000 mg/L时降黏率大于95%,降低原油凝点幅度为5.5℃~8.5℃,且与长8储层地层水配伍性较好。现场试验结果表明,使用JTJN-1后,油井电流由16.4 A下降至8.8 A,原油黏度由638 mPa·s下降至70 mPa·s,现场应用效果较好。
方群
超低渗透油藏调驱一体化体系精细设计及评价
2020年
实验区块长2储层纵向孔隙度和渗透率差异大,注水采收率低、稳产难度大,为改善这一状况,研制了预交联体膨颗粒-超低界面表面活性剂调驱一体化体系。研究表明,通过反向微乳液法制备的预交联体膨颗粒30 d的膨胀倍数为原来的15~20倍、抗压强度>2 MPa,封堵率>92.4%。通过多种功能表面活性剂复配而成的生化耦合超低界面表面活性剂,界面张力可降低至10-2mN/m,原油乳化降黏效率>65%,岩心驱油效果提升>13.0%。预交联体膨颗粒-超低界面表面活性剂体系可以充分发挥调剖和驱油综合性能,利用协同作用在高渗透岩心和低渗透岩心中分别提高采收率9.3%和18.1%。该体系用于超低渗透非均质油藏深部调驱一体化。
方群
关键词:超低渗透油藏
红河油藏封堵裂缝用酚醛冻胶的制备与性能评价被引量:3
2020年
为封堵红河长8油藏的直通型水窜裂缝,以部分水解聚丙烯酰胺G3515为成胶剂、水溶性酚醛树脂为交联剂、氯化铵为催化剂,制备了成胶时间与强度不同的冻胶,评价了冻胶的稳定性、注入性和封堵能力。结果表明,冻胶的稳定性较好,由0.5%G3515、0.5%水溶性酚醛树脂、0.2%催化剂和0.3%纳米颗粒QC-W配制的冻胶在70℃下放置180 d的弹性模量大于10 Pa。冻胶的注入性良好,成胶液在70℃下的黏度低于500 mPa·s。冻胶的封堵能力较好,含0.8%G3515的强冻胶在直径为0.7数1.8 mm细管中的突破压力梯度达到4 MPa/m以上,含0.3%G3515的弱冻胶在直径为0.7数1.5 mm细管中的突破压力梯度达到1 MPa/m以上,满足红河油田大剂量注入的要求。
葛际江郑伟杰魏开鹏邓学峰方群
关键词:酚醛树脂冻胶裂缝
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