朱伟民
- 作品数:11 被引量:65H指数:4
- 供职机构:中国石化更多>>
- 发文基金:教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程化学工程更多>>
- 缓凝高强度调堵剂的研制与应用被引量:1
- 2014年
- 一些特殊性油藏注水井由于注水压力高,PI值高,油水井间窜流严重,目前常用的颗粒型堵剂注不进或污染油层,凝胶型强度低堵不住水道。以丙烯酰胺、聚丙烯酰胺为主剂,研制出DHG-1和HHG-1两种新型缓凝高强度调堵剂。在70℃条件下,两种堵剂初始成胶时间由几小时延长至5 d以上,终凝强度分别达到3.8×104mPa·s和1.2×104mPa·s。室内堵塞率均大于95%,通过控制注入速度,堵剂可优先进入高渗目的层,各项技术参数可满足特殊性油藏调堵的需要。两种体系单独或复合应用于韦5-8等4口井的调堵试验,措施成功率100%,已累计增油1992.3 t。
- 汤元春崔永亮钱志鸿马惠邓秀模朱伟民
- 关键词:聚丙烯酰胺丙烯酰胺调剖
- 热化学反应体系研究及其在油井增产上的应用
- 在化学反应中有不少热化学反应体系,所产生的高热在许多工业领域都有广泛的应用。为此,根据油藏特点研制了NS-1地层自生热体系,该体系利用热化学反应产生的大量热能和气体配合表面活性剂清洗地层,使死油、蜡、胶质、沥青质等有机物...
- 杨付林邓建华朱伟民
- 关键词:热化学提高采收率
- 文献传递
- 陈2区块水驱优势通道分布模拟与体积计算被引量:1
- 2017年
- 采用注水井优势通道识别软件对陈2区块3个注水井组进行了水驱优势通道定量识别,从注采井间和井组平面两个角度对各级孔道的位置分布进行了图形化显示,并定量计算了注采井间的渗透率和各级孔道的体积。研究结果表明:超大、大孔道主要集中在注水井和采油井附近,并向油藏深部逐级发育;在水窜方向上油藏的水相渗透率和超大、大孔道的体积明显大于其他油井方向,是引起平面矛盾主要原因之一。
- 钱志鸿邓秀模姚峰姚恒申吕红梅朱伟民
- 关键词:油田开发渗透率水窜非均质性体积计算调剖
- 热化学反应体系研究及其在油井增产上的应用
- 在化学反应中有不少热化学反应体系,所产生的高热在许多工业领域都有广泛的应用.为此,根据油藏特点研制了NS-1地层自生热体系,该体系利用热化学反应产生的大量热能和气体配合表面活性剂清洗地层,使死油、蜡、胶质、沥青质等有机物...
- 杨付林邓建华朱伟民
- 关键词:热化学提高采收率
- 聚合物微球调剖研究与应用被引量:1
- 2015年
- 以G6-38井组为目标,开展了微球调剖室内方案优化及现场试验,结果表明:G6-38井注水压力上升,压降曲线测试显示压力下降变缓起,充满度提升;同时部分对应油井开始见到一定的增油效果。
- 朱伟民崔永亮俞力
- 关键词:聚合物微球热稳定性
- 环保型高温PEI凝胶的配方优化与性能评价被引量:3
- 2017年
- 采用聚乙烯亚胺作交联剂制备新型PEI凝胶,基本配方为:(0.6%~1.2%)聚丙烯酰胺70010+(0.05%~0.10%)PEI P10000+(0.02%~0.05%)SCN,80℃下该凝胶初始成胶时间为24 h以上,终凝强度为10 000 m Pa·s以上;90℃下,仍保持稳定3月以上。实验结果表明,该PEI凝胶在较宽温度(65~90℃)、pH值(5.5~9.0)、矿化度(5 000~60 000 mg/L)范围内均能形成理想强度的凝胶,且具有良好选择注入性、较高封堵强度和耐冲刷能力。
- 钱志鸿邓秀模汤元春朱伟民崔永亮李嵩
- 关键词:聚乙烯亚胺凝胶抗盐环保型
- 中低渗油藏调驱用纳米聚合物微球的稳定性能评价被引量:13
- 2013年
- 本文针对纳米微球调剖的要求,通过分散稳定实验和粒径的电镜分析对三种反相微乳液制备的微球进行了筛选,并对选定的MG-50型微球进行热稳定性实验和剪切稳定性实验。结果表明,MG-50型微球在地层水和注入水中长期分散稳定,22 d粒径膨胀倍数高达7倍,分布范围大;0.3%MG-50微球乳液注入低渗透填砂管在85℃放置三个月后的封堵率仍在75%以上,但是强度下降,易破碎;流变性测量表明该乳液剪切变稀,结合Darcy公式和Poiseuille定律计算了体系不同速率下注入低渗岩心的剪切速率,结果显示剪切速率对的阻力系数影响不大,即该体系有较好的抗剪切作用。
- 付欣刘月亮李光辉葛际江俞力朱伟民张贵才
- 关键词:热稳定性剪切流变
- 二氧化碳泡沫压裂液研究与应用被引量:34
- 2004年
- 简介了泡沫压裂液发展现状及影响CO2泡沫压裂液性能的主要因素。基于添加剂的研制(起泡剂FL 36,酸性交联剂AC 8)和筛选,得到了CO2泡沫压裂液的典型配方:0 6%HPG+1 0%FL 36+1 0%粘土稳定剂+0 1%破乳助排剂+0 06%过硫酸铵+1 5%AC 8,测定了该配方的各项性能。基液粘度75mPa·s(25℃,170s-1),pH值7 0;泡沫半衰期300min(25℃,0 1MPa),pH值4 0。泡沫干度(泡沫质量)为70%和60%的CO2泡沫压裂液在40~50min内可维持粘度>80mPa·s。在流动回路装置上测得泡沫干度增大时粘度增大,在高干度下形成气泡细小均匀的稳定泡沫。滤失系数在2 9×10-4~4 2×10-4范围。对岩心渗透率的伤害率为13 6%(22支岩心平均值),而水基压裂液的伤害率高达60%。在70℃数小时完全破胶。大粒径(0 9mm)陶粒在干度40%和70%的CO2泡沫压裂液中沉降速度<0 06cm/s。常温、1Hz下G′和G″随干度增大而增大,且G″>G′。江苏油田低渗油藏3口井实施CO2泡沫压裂取得了明显增油效果。表4参3。
- 周继东朱伟民卢拥军钱家煌
- 关键词:CO2泡沫压裂液二氧化碳岩心渗透率滤失系数增油效果
- 层内生成CO_2气体吞吐提高原油采收率室内实验研究被引量:2
- 2012年
- CO2驱被认为是提高采收率最有效的方法之一,制约其应用的主要因素就是气源问题,以及腐蚀、安全和环境影响等。在室内进行了层内生气体系单液法的研究,优选出适应性强、经济可行的复配生气体系,并通过高压测试、驱油实验对其效果进行了评价。实验结果表明优化后的体系具有生气量大、无腐蚀、溶解性能好、反应受温度控制的特点,该体系适合在温度大于70℃的油藏中使用,其采收率可提高4%左右。
- 杨付林邓建华朱伟民
- 关键词:二氧化碳驱油采收率
- 层内生气吞吐工艺在江苏油田W5稠油油藏的应用被引量:8
- 2013年
- CO2驱被认为是提高采收率最有效的方法之一。制约其应用的主要因素就是气源问题,以及腐蚀、安全和环境影响等。层内自生气吞吐技术是近年来发展起来的一种新技术,该技术是在地层条件下发生化学反应产生大量气体并伴随释放出的大量热量,可以增加油层能量,降低原油粘度和解除近井地带堵塞的作用,从而提高单井产能。研制了一种新型的自生气体系,NS-1。实验结果表明:该体系具有生气量大、放热量大的特点;吞吐效果随着岩心剩余油饱和度的增加而越好。该技术在W5稠油油藏应用3口井,均取得了较好的增油降水效果,证明该技术是一项较好的提高采收率技术。
- 杨付林朱伟民余晓玲汤元春时维才