杜学军
- 作品数:4 被引量:32H指数:2
- 供职机构:中国石油化工集团公司更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程更多>>
- 大庆黑帝庙原油化学降凝降粘实验研究
- 2003年
- 根据龙虎泡油田黑帝庙原油的油品性质及其分析结果,进行了室内化学降粘措施研究,筛选出质量比1.0%、烯/酐比为6、浓度为1.0%的HDM原油流动性改进剂。室内实验研究结果表明:采用HDM剂,黑帝庙原油纯降凝度为12℃,葡萄花+萨尔图原油纯降凝度为10℃,黑帝庙+葡萄花+萨尔图原油纯降凝度10℃;黑帝庙原油降粘率为52.00%~64.98%,葡萄花+萨尔图原油降粘率为45.34%~52.49%,黑帝庙+葡萄花+萨尔图原油降粘率为46.84%~53.73%。所合成的HDM原油流动性改进剂对大庆龙虎泡油田黑帝庙油层原油具有很好的降凝、降粘效果,并且合成原料来源丰富,合成条件容易掌握,利于产品的商业推广、使用。
- 杜学军郭殿军张霞李国强
- 关键词:油品性质粘度降凝剂
- 魏岗油田高压注水实践与认识被引量:4
- 1999年
- 河南油区魏岗油田构造复杂,油层较薄,平面物性变化大,储集层流动孔隙小,地下油水渗流阻力大,加上原油的“两高一低”( 高含蜡、高凝固点、低含硫量) 特点,微观水驱油特征表现出驱替阻力进一步加大,宏观水驱油特征上表现出油田注水启动压力高。该油田采取常压注水方式开采,多数单井很难达到配注要求,区块单元难以达到方案设计的开发效果,采用常温注水开发则必须采用整体高压注水。经过高压注水论证、单井试注、区块高压注水推广及全油田高压注水推广,实现了高凝油藏整体高压注水长期高效开发的目标,创出了河南油区水驱油田中开发指标的“四个第一”( 稳产年限最长、含水上升最慢、地层压力保持水平最高、存水率下降最缓) ,使整体高压注水开发模式在魏岗油田这种中渗透高凝油藏的水驱开发中取得成功。图4 表1 参2(杨堃摘)
- 杨堃孙金田刘铁岭闫永昌杜学军
- 关键词:油田注水高压注水魏岗油田提高采收率
- 水驱砂岩油田开发后期注采结构调整实践与探索被引量:26
- 1999年
- 河南油田东部的稀油区油田(均为普通黑油油藏)为砂岩油田,至1997年10月含水率高达90.51%,处于开发后期。由于1986年以来重视注采结构的综合调整,1996年底核实稀油区水驱采收率为41.9%,其中的双河油田(主力油田)为45.5%,调整效果显著。在注水结构调整中,控制超注区域和层段的注水量,提高欠注区域和层段的注水量。井网调整的具体做法是:小区块、小开发单元注水由边外向边内转移;面积较大单元由集中注水向分散注水转移;高含水井注水由主力层向非主力层转移;厚油层由分层注水向分段注水转移。缩小吸水剖面和产液剖面的差异性才能提高存水率,矿场注水结构调整的具体做法是:对储集层物性不同的油田采用分压力、分水质注水;厚油层利用层内夹层细分层段注水,对这样仍达不到配注要求的层段,分层改造后注水。在产液结构调整中,每年对低效、无效油井进行补孔、堵水、转换层系和关井等综合治理,减少平面干扰;厚油层细分成最小流动单元或渗流单元开采,减少层内纵向干扰;产油层细分改造;根据油层的沉积亚相,采取不同的提液对策。砂岩油田水驱开发后期注采结构调整是难度很大的长期工作,要有长期目标和短期运行方案,不断总结、不断调整。表1参4(郭海莉?
- 卢军张继谦杜学军薛国勤
- 关键词:水驱油田开发砂岩油田注采结构调整
- 边水淹稠油储量蒸汽吞吐技术对策被引量:2
- 2003年
- 针对油层温度条件下脱气原油粘度大于10 000mPa.s的稠油油藏,在注蒸汽吞吐长期降压开采过程中,油藏压力下降导致边水推进,水淹井区采油井含水急剧上升,生产效果变差,资源浪费严重。对井楼油田一区楼1254、2107两口井的边水油层蒸汽吞吐试验结果表明,厚度不小于8 m的特稠油边水淹油层,通过优化射孔和优化注采参数,实施短周期注汽、短周期生产的开采方式,能够取得较好的吞吐效果和经济效益。目前,该技术已成为河南稠油油田进一步提高边水淹油层储量资源利用程度的主要措施之一。
- 李国太王晗杜学军韩怀关群丽钱玉宝
- 关键词:特稠油蒸汽吞吐优化射孔注采参数