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曾浩

作品数:7 被引量:34H指数:2
供职机构:中国石油化工集团公司更多>>
发文基金:国家科技重大专项更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 6篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 7篇石油与天然气...

主题

  • 5篇气田
  • 4篇普光气田
  • 3篇压井
  • 3篇压井液
  • 3篇含硫
  • 3篇含硫气田
  • 3篇高含硫
  • 3篇高含硫气田
  • 3篇储层
  • 2篇无固相
  • 2篇无固相压井液
  • 2篇环空
  • 2篇环空保护液
  • 2篇回收
  • 2篇回收再利用
  • 2篇储层伤害
  • 1篇低压气井
  • 1篇堵剂
  • 1篇性能评价
  • 1篇修井

机构

  • 7篇中国石油化工...
  • 3篇中国石油大学...
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中海油田服务...
  • 1篇中国石化中原...
  • 1篇北京力会澜博...

作者

  • 7篇曾浩
  • 4篇乔欣
  • 4篇王平
  • 4篇刘晶
  • 3篇邓方彬
  • 3篇刘亚勇
  • 2篇张文昌
  • 1篇郑力会
  • 1篇杨方方
  • 1篇郑勇
  • 1篇党丽旻
  • 1篇刘子雄
  • 1篇王超
  • 1篇强彦龙
  • 1篇吴富明
  • 1篇彭睿
  • 1篇朱方辉

传媒

  • 1篇天然气工业
  • 1篇石油钻采工艺
  • 1篇精细石油化工...
  • 1篇西安石油大学...
  • 1篇石油和化工节...
  • 1篇非常规油气
  • 1篇第三届全国石...

年份

  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 4篇2012
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
流量替代渗透率评价破碎性储层工作流体伤害程度被引量:27
2019年
若地层岩石整体强度偏低,在力学环境改变后岩石易破碎成不规则破裂体,则储存油气资源的此类破碎地层被称为破碎性储层。由于破碎性储层在纵向上存在着较强的非均质性,通过测试单个柱塞岩样在工作流体伤害前后的渗透率变化难以体现工作流体对储层的整体伤害程度。为此,利用达西定律先从理论上探讨用流量替代渗透率定量表征储层伤害程度的可行性,再开展单层开采、双层及三层并采的流量测试实验,评价工作流体对单层、多层储层的整体伤害程度,并将流量损害率与渗透率损害率进行对比以求证流量替代渗透率的可行性。研究结果表明:①单层开采时,流量损害率与渗透率损害率基本一致,渗透率损害率是流量损害率的一种特殊形式;②双层及三层并采时,单层各自稳定流量损害率与渗透率损害率接近,且流量损害率可以定量表征并采储层的整体伤害程度,而渗透率损害率则无法定量表证;③稳定流量损害率较累积流量损害率更接近渗透率损害率。结论认为,测定稳定流量可以替代测定渗透率评价工作流体对破碎性储层的伤害程度,从而为优选工程技术与评价工作流体的适应性提供了方法依据。
郑力会刘皓曾浩吴通张文昌王超
关键词:煤岩致密砂岩碳酸盐岩储层伤害
普光高含硫气田无固相压井液回收再利用与节能环保
针对普光气田储层高温、高含硫、裂缝和溶洞发育的难题,开发出一套以复合有机酸盐为基液,添加高抗硫缓蚀剂、除硫剂、活性剂、消泡剂、增粘降失水剂等组成的适应高含硫气田的新型无固相压井液配方,该配方体系性能优良,但费用偏高.利用...
曾浩乔欣刘亚勇刘晶王平邓方彬
关键词:普光气田
文献传递
普光高含硫气田长效环空保护液的研究与应用被引量:4
2012年
针对高含硫气井环空特殊的腐蚀环境,结合普光气田油、套管管材使用情况,通过大量性能评价实验,开发出一套以复合有机酸盐为基液,添加高抗硫缓蚀剂、除硫剂、除氧剂、杀菌剂等添加剂的适应于高含硫气田的长效环空保护液体系.该体系密度在1.03~1.40 g/m3间可调,具有稳定性强、配伍性佳、杀菌效果好、耐高温、抗污染、防硫化氢、可回收利用等特点.目前该产品已用于普光气田多口气井生产,油、套管管材缓蚀率达到95%以上,表明该体系可完全满足普光高含硫气井长期安全生产,同时该产品的成功应用也为我国同类气田开发中的防腐工作提供了有益的借鉴.
曾浩刘晶党丽旻王平吴富明刘亚勇乔欣
关键词:高含硫气田性能评价普光气田
普光高含硫气田无固相压井液回收再利用与节能环保
2012年
针对普光气田储层高温、高含硫、裂缝和溶洞发育的难题,开发出一套以复合有机酸盐为基液,添加高抗硫缓蚀剂、除硫剂、活性剂、消泡剂、增粘降失水剂等组成的适应高含硫气田的新型无固相压井液配方,该配方体,系性能优良,但费用偏高。利用无固相压井液可回收再利用的特性,充分发挥普光气田入井液相互转换的特点,完成大湾区块四口井无固相压井液的循环配制。节约材料总量达到595.025t,节能率高达46.7%;节约资金总量达到1062.25334万元,资金节约率高达44.9%。在保证高含硫气田压井过程中施工安全的同时,可避免大量材料与资金浪费,最大化的实现施工安全与节能环保双重目的。
曾浩乔欣刘亚勇刘晶王平邓方彬
关键词:无固相压井液回收再利用节能环保普光气田
耐硫化氢微囊压井液在普光低压气井修井中应用被引量:2
2018年
针对普光气田硫化氢环境下压井液难以长效保证持续性安全修井、储层保护的实际,以绒囊为基液,分别添加8种不同除硫剂通过碘量法测定除硫效果及红外分析仪判断体系稳定性优选配伍的除硫剂,得到除硫高效、气泡粒径较绒囊更小的微囊压井液。该压井液在130℃、2.6 MPa H2S分压、48h老化过程中及在130℃热滚16h后,流变性参数变化小,表明抗硫化氢及抗温能力强。用岩心驱替仪在130℃、60MPa围压、0.8MPa回压下压井液封堵人造1mm宽裂缝岩心,封堵压力达30MPa。在储层岩心试验中破胶前后渗透率恢复值为91.38%,表明封堵性能良好且储层恢复程度较高。在压力系数为0.88、H_2S含量为18%、4次清水压井共漏失215m^3的普光DW-3井应用,挤注98m^3压井液至油压为0,持续180d控制井底气体无上窜。结果表明,研制的耐硫化氢微囊压井液解决了普光高含硫低压气井安全修井及储层保护难题,为低压高含硫碳酸盐岩气田压井提供一种可选择的技术。
曾浩彭睿郑勇胡晓宇底磊李文帅
关键词:压井液硫化氢低压气井漏失储层保护
普光高酸性气田环空保护液的研制与应用被引量:1
2012年
研制的无固相体系的环空保护液是以有机酸盐为基液,添加抗硫缓蚀剂、杀菌剂和除氧剂调配而成。现场应用结果表明,该环空保护液体系密度调节范围广,达1.00~1.30 g/cm^3,可满足不同井深条件下的需要;溶液热稳定性好,抗高温能力强,可适合高温条件下的需要;pH为9.5~12,易于调节,不易引起金属腐蚀(碳钢腐蚀速率≤0.076 mm/a),可起到良好的环空保护作用;地层伤害率较低,对环境无污染,且成本合理,能够确保油套管长期安全使用,适宜在含硫油气藏推广应用。
刘晶强彦龙王平乔欣邓方彬曾浩杨方方
关键词:高酸性气田环空保护液缓蚀剂
普光气田绒囊修井液结合固相堵剂暂堵深部低压气层被引量:1
2020年
普光气田深部碳酸盐岩地层天然裂缝、溶洞与改造后人工裂缝结构共存,井筒液柱与地层形成压差时成为漏失通道,需实施暂堵。绒囊修井液封堵低压气层可行,但封堵大尺度通道用量过大,为此,引入固态堵剂辅助绒囊修井液降低流体用量。室内串联直径38 mm、长60 mm,含缝宽5.0 mm贯穿裂缝的人造岩心,模拟大尺度漏失通道。绒囊修井液复合质量分数0.1%~1.5%的碳酸钙颗粒和纤维,对比单一体系与复合体系注入裂缝至驱压达20 MPa时流体用量;封堵后,注入破胶液解除暂堵,重复测定清水流速恢复效果。实验结果表明,相同承压所需绒囊修井液体积随固态堵剂加量增大而下降12.3%~60.5%,与固态堵剂加量正比关系较明显;破胶后,裂缝中清水流速恢复率达98%,伤害程度较低。S-3X井、P-2Y井分别试验绒囊修井液与纤维、绒囊修井液与颗粒复合封堵技术,计算提高地层承压26 MPa、32 MPa,复合体系用量相对单一体系降幅超过30%。绒囊修井液复合固相堵剂满足普光气田深部气层大尺度漏失通道中封堵性与经济性双重要求,扩展了绒囊流体应用领域。
曾浩朱方辉张文昌张宗伟刘子雄蔡楠
关键词:暂堵储层伤害
共1页<1>
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