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杨学云

作品数:14 被引量:106H指数:6
供职机构:中国石油天然气集团公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 12篇石油与天然气...

主题

  • 3篇产能预测
  • 2篇低渗
  • 2篇低渗透
  • 2篇动压力
  • 2篇压力梯度
  • 2篇压裂
  • 2篇油藏
  • 2篇油水
  • 2篇油水分离
  • 2篇水平井
  • 2篇偏磨
  • 2篇平井
  • 2篇启动压力梯度
  • 2篇气藏
  • 2篇井下
  • 2篇井下油水分离
  • 2篇泵系统
  • 1篇低渗透气藏
  • 1篇低渗透油藏
  • 1篇电机

机构

  • 10篇中国石油大学...
  • 5篇中国石油天然...
  • 4篇中国石油化工...
  • 1篇川庆钻探工程...

作者

  • 12篇杨学云
  • 6篇刘建敏
  • 6篇曲占庆
  • 3篇王在强
  • 2篇邹群
  • 2篇赵刚
  • 2篇张茂森
  • 2篇王秀华
  • 1篇张学婧
  • 1篇付钢旦
  • 1篇赵磊
  • 1篇潘宏文
  • 1篇郑钟
  • 1篇王景瑞
  • 1篇林志斌
  • 1篇袁玲
  • 1篇苏建
  • 1篇许霞
  • 1篇马能平
  • 1篇刘礼平

传媒

  • 6篇石油矿场机械
  • 1篇世界石油工业
  • 1篇特种油气藏
  • 1篇内蒙古石油化...
  • 1篇西安石油大学...
  • 1篇石油地质与工...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 6篇2008
  • 3篇2007
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
辐射状分支井产能电模拟实验研究被引量:19
2007年
依据相似原理,采用电模拟试验装置,设计了辐射状分支井模型.研究了在不同分支数、分支水平段长度时,辐射状分支井井筒附近的压力分布,描述油藏中的压力场形态,评价各种参数对产能的影响,为水平井产能预测提供了依据.
曲占庆许霞刘建敏杨学云
关键词:多分支水平井电模拟产能预测
HXS型油气水三相分离器应用效果分析被引量:16
2007年
介绍了一种HXS型油气水三相分离器的工作原理及现场应用情况。该种类型的分离器在模拟流场的基础上,采用了流型自动调整装置、污水抑制装置等高效分离元件。通过优化设备内部结构、流场动态调整,使油气水达到高效分离的目的。现场应用效果表明,HXS型油气水三相分离器具有较好的使用性能,故障率相对较低,打破了传统的溢流沉降罐脱水模式,创新了集输系统脱水的新模式,为长庆油田简化地面工艺流程打下了坚实的基础。
王在强马能平王秀华杨学云付钢旦
关键词:三相分离温度脱水
启动压力梯度影响下低渗透气藏水平井产能模型的建立被引量:21
2010年
将气藏中的流动区域分为达西流动区域和非达西流动区域2部分,气藏水平井湍流只发生在水平井附近短半轴小于10个井半径的旋转椭球体内,而达西流动存在于此椭球体外。借助前期水平井研究成果,考虑启动压力梯度对低渗透气藏中气井产能的影响,推导出低渗透气藏水平井新型产能模型。新模型考虑了启动压力梯度对水平井产能的影响,对水平井产能预测研究有重要意义。
杨学云张学婧蒋国斌曲占庆
关键词:启动压力梯度水平井产能模型低渗透气藏产能预测
水力喷射水平钻孔技术在长庆陇东油田的应用被引量:13
2009年
常规射孔弹射孔深度小,低渗层射孔后完善程度低,难以对目的层定向,压裂、酸化等常规改造措施在长庆油田的应用也存在一定局限性。为了解决上述技术难题,2007年长庆油田引进了水力喷射水平钻孔技术。该工艺利用高压射流的水力破岩作用,在油层中的不同方向上钻出多个直径达φ50.8 mm(2英寸)的水平小井眼,从而增加原井眼的泄流半径,达到增加原油产量的目的。现场应用表明,该技术能够突破常规改造工艺的局限,增产效果明显。
王在强潘宏文刘礼平王秀华杨学云郑钟
关键词:水力喷射套管开窗
高含水期抽油泵柱塞防偏磨技术被引量:12
2008年
随着油田进入高含水期,抽油泵泵筒和柱塞间的偏磨问题日趋严重。该问题严重影响泵的使用寿命和检泵周期。引起柱塞偏磨最主要的原因是柱塞和泵筒之间的接触位置在圆周方向上不变。油田高含水加剧了二者之间的偏磨。为此,设计研制了一种新型的柱塞防偏磨装置,即,柱塞自旋器。该装置能够带动柱塞作旋转运动,避免柱塞和泵筒总在某一处磨损,从而解决柱塞偏磨问题。通过20井次的现场试验,单井的检泵周期延长58.2 d。
曲占庆刘建敏杨学云邹群林志斌
关键词:抽油泵高含水
提高特低渗透油藏注水开发效果方法研究被引量:10
2007年
胜利五号桩油田桩74块属特低渗高温深埋油藏,由于注采井距大,回注污水在炮眼、井筒及地层中结垢严重,导致注采井间难以建立有效的驱动体系和驱动压力梯度。针对注水效果差的问题,在该块采用缩小注采井距、建立行列式注采井网、通过优化钻井泥浆、完井设计,实施软化污水防垢、水力压裂引效等工艺,累积注采比达到1.6∶1,油井动液面回升,取得较好的开发效果。
赵刚杨学云张茂森刘建敏
关键词:特低渗透油藏小井距注采井网水力压裂
井下油水分离系统优化设计被引量:3
2008年
用倒置的电潜泵配合水力旋流分离器进行生产时,要使油井高效、稳定地生产,就必须在生产系统设计时保证电潜泵和旋流分离器及地层的供液能力相协调。针对油田进入高含水期所暴露出的问题,提出了井下油水分离技术,从油水分离系统的压力和流量协调关系入手,采用节点分析方法对电潜泵生产系统进行优化设计,并以桩西油田桩113-6井为例进行了实例设计。分析与计算表明,各参数选取合适,能够达到油田生产的要求,是一种较为合理的设计方案。
曲占庆刘建敏杨学云
关键词:电潜泵井下油水分离优化设计
致密油藏直井开发过程中的整体压裂设计及实施效果
2019年
致密油藏储层渗透率低,采用常规压裂技术开发很难取得理想效果。以致密油藏U9区块为例,结合相似区块缝网压裂井的压裂规模、支撑剂用量和压裂液用量以及改造后的生产情况,根据U9区块的砂体发育情况、井网部署、断层位置等,针对致密油藏区块直井缝网压裂改造特点进行了区块整体压裂设计。设计单井每层平均主缝半缝长在200 m左右、单位有效厚度支撑剂的用量在13 m3左右、单位有效厚度压裂液的用量为400 m3左右,保证了区块压裂实施效果,提高了区块开发经济效益。在致密油藏直井缝网压裂设计及施工中发现仍存在支撑剂组合、支撑剂粒径和压裂液用量设计的不确定性,需要进一步探索研究。
杨学云那志强
关键词:致密油藏直井压裂规模支撑剂
电潜式往复泵系统的井筒温度分布计算
2008年
根据传热学和能量平衡原理,考虑流体相变引起的热交换,建立了井下电潜式往复泵系统的井筒温度分布模型。将井筒划分为油层到泵入口、泵、直线电机、电机出口到动液面、动液面到井口五个部分。考虑了泵内摩擦和电机、电缆散热对井筒温度分布的影响,减小了计算误差,为准确了解井下电潜式往复泵系统的井筒温度分布规律提供了依据。
杨学云王在强赵刚张茂森吴志民
关键词:井筒温度
三作用泵井下油水分离系统分析被引量:3
2008年
三作用泵系统(TAPS)利用重力分异原理将井筒内产出液中的油水分离,并将富油液举升至地面,富水液注入注水层段,达到降低产出液含水率和采油成本、提高原油产量、保护环境的目的。通过对三作用泵和普通双作用泵最大注水压力的比较得出,三作用泵系统可以得到更高的注入压力,使有杆泵井下油水分离技术的应用领域拓展到注入层压力较高或渗透率较低的井。
曲占庆王璐苏建袁玲管琳刘建敏杨学云
关键词:重力分异
共2页<12>
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