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国家高技术研究发展计划(2006AA05Z201)

作品数:17 被引量:99H指数:7
相关作者:祝长生周丹蒋科坚王玎纪德志更多>>
相关机构:浙江大学浙江省电力公司电力科学研究院更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划国家自然科学基金浙江省自然科学基金更多>>
相关领域:机械工程电气工程电子电信一般工业技术更多>>

文献类型

  • 17篇中文期刊文章

领域

  • 8篇机械工程
  • 6篇电气工程
  • 3篇电子电信
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 14篇轴承
  • 11篇磁轴承
  • 10篇电磁轴承
  • 7篇电磁
  • 7篇转子
  • 5篇主动电磁轴承
  • 4篇功率放大
  • 4篇功率放大器
  • 4篇观测器
  • 4篇放大器
  • 4篇磁通
  • 4篇磁通观测
  • 4篇磁通观测器
  • 4篇磁通控制
  • 3篇推力轴
  • 3篇推力轴承
  • 3篇备用轴承
  • 2篇悬浮力
  • 2篇永磁
  • 2篇瞬态响应

机构

  • 17篇浙江大学
  • 1篇浙江省电力公...

作者

  • 17篇祝长生
  • 4篇周丹
  • 3篇蒋科坚
  • 2篇纪德志
  • 2篇王玎
  • 1篇陈清龙
  • 1篇田占元
  • 1篇王萌
  • 1篇钟志贤
  • 1篇赵荣祥
  • 1篇杨欢

传媒

  • 6篇中国电机工程...
  • 2篇电工技术学报
  • 2篇航空学报
  • 2篇浙江大学学报...
  • 1篇振动工程学报
  • 1篇低温与超导
  • 1篇中国机械工程
  • 1篇润滑与密封
  • 1篇电气应用

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 3篇2011
  • 6篇2010
  • 2篇2009
  • 3篇2008
17 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
全桥软开关电路滞后臂性能的改进与研究被引量:2
2008年
在全桥PWM调制加移相控制的DC/DC变换器中,滞后臂比较难以实现零电压开关(ZVS),针对这一问题提出了相关的解决方案,并对一种带有无源谐振电路比较实用的电路进行了详细地分析,给出了在一个工作周期中的工作过程及其波形。对改进前和改进后的电路和输出波形进行了分析。结果表明,使用无源谐振电路确实能够增加整个系统的稳定性,降低系统的损耗。
陈清龙祝长生
关键词:软开关ZVS
复合结构高温超导推力轴承的静态特性被引量:1
2008年
基于宏观电磁场的临界态Bean模型,利用商用电磁场有限元分析软件ANSYS对由多块高温超导体和一整块环形永磁体组成的复合结构高温超导推力轴承静态特性进行了数值研究,分析了环形永磁体的结构参数对高温超导推力轴承静态悬浮力的影响。结果发现在由多块高温超导体和一整块环形永磁体组成的高温超导推力轴承结构中,存在着一个能够使轴承的悬浮力达到最大的几何关系。
祝长生纪德志
关键词:悬浮力临界态模型BEAN模型推力轴承
主动电磁轴承转子系统自适应不平衡补偿控制被引量:10
2011年
为了抑制振动,提高转子旋转精度,提出一种基于振动识别的不平衡补偿控制方法.该方法无需控制对象的传递函数,通过对主动电磁轴承施加试探性补偿信号,同时检测转子位移响应中不平衡振动的幅值和相位变化,直接计算出不平衡振动的Fourier系数,产生精确的补偿电磁力,实现不平衡补偿控制.在控制性能测试的实验中,振动响应的功率谱显示转速频率的振动能量有近30dB的下降.实验结果表明,该方法对不平衡振动的抑制效果是显著的.
蒋科坚祝长生
关键词:电磁轴承不平衡补偿FOURIER系数
备用轴承碰撞副对电磁轴承失效后转子坠落瞬态响应的影响被引量:3
2010年
在一个电磁轴承支撑的柔性转子实验系统上测量了电磁轴承失效后转子坠落在不同碰撞副滚动型备用轴承上的瞬态响应,分析了碰撞副的材料和润滑条件对转子坠落过程中瞬态响应的影响。结果发现碰撞副材料的不同配合和碰撞副间的润滑条件对转子坠落在备用轴承上的瞬态响应有明显的影响。适当地选择碰撞副材料以及保持碰撞副间良好的润滑有利于减小转子坠落过程对备用轴承和转子的影响,特别是能够避免出现对备用轴承有显著影响在整个间隙圆范围的碰撞型回转运动,提高备用轴承的抗冲击能力。
祝长生
关键词:电磁轴承备用轴承瞬态响应转子
基于在线识别对转速不敏感的主动电磁轴承转子系统不平衡振动控制被引量:9
2010年
提出一种基于振动识别的主动电磁轴承转子系统不平衡补偿控制方法。该方法的最大特点是能够不依赖控制对象的传递函数,在线识别出转子等效不平衡质量的大小和位置,然后根据识别结果计算出精确的控制信号,迫使转子绕其几何轴旋转。当转子转速变化时,尽管不平衡力随之变化,但不平衡质量的大小和相位特性不会改变,因此无需重新识别不平衡量,大大提高了在变转速情况下对转子不平衡的控制性能,同时减轻了控制器的计算负担。对算法的控制效果进行了实验测试,结果表明提出的对转速不敏感的基于振动识别的主动电磁轴承转子系统不平衡补偿控制方法对不平衡振动的抑制取得了很好的效果,并在转速变化情况下能大幅减少重新识别不平衡量的次数。
蒋科坚祝长生
关键词:主动电磁轴承傅里叶系数
主动电磁轴承失效后柔性转子坠落在备用轴承上的瞬态响应实验研究被引量:10
2009年
测量了主动电磁轴承支承的柔性转子系统在主动电磁轴承失效后转子坠落在带有固定间隙滚动型备用轴承上的瞬态响应,分析了转子的工作转速、转子不平衡量以及备用轴承碰撞面上的润滑条件等对转子瞬态响应的影响。结果表明,大多数情况下在主动电磁轴承失效后转子系统出现了在间隙圆底部的摆动以及在整个间隙圆范围内的碰撞型回转运动。主动电磁轴承失效后转子系统瞬态响应的大小与转子在电磁轴承失效前的振动、转子的工作转速以及备用轴承碰撞面上的润滑条件等密切相关。通过适当改变备用轴承碰撞面上的润滑状态,可以有效地控制电磁轴承失效后转子系统瞬态响应的大小,降低电磁轴承失效后转子在整个间隙圆范围内的碰撞型回转运动以及全间隙圆范围内的摩擦型回转运动的可能性,从而减小碰撞对转子及其备用轴承的影响。
祝长生
关键词:转子动力学主动电磁轴承备用轴承瞬态响应
基于电流片模型的永磁推力轴承优化设计被引量:1
2010年
为便于永磁推力轴承的优化设计,利用基于电流片模型的永磁推力轴承推力解析算法,给出了适合单对和多对同轴磁环或磁块阵列的简明磁力解析表达式。经有限元分析软件验证该解析算法的准确性后,对永磁推力轴承的推力特性进行了进一步的分析。然后以轴向推力为优化目标,得到了可作为优化设计的相关依据,继而提出了一种含有交替充磁方向永磁环的交错式永磁推力轴承结构。最终在前述工作基础上,完成了交错式永磁推力轴承样机的设计与制造,并在一个飞轮储能系统的测试平台上对其进行了部分实验研究。
杨欢赵荣祥祝长生
关键词:永磁体推力轴承优化设计
电磁轴承用磁通控制型功率放大器力增益的研究被引量:2
2012年
对提出的基于磁通观测器的磁通控制型功率放大器的力增益进行了理论及实验研究。首先简述了基于磁通观测器的磁通控制型功率放大器的结构和工作原理,利用磁通控制型功率放大器的状态方程,推导得到了力增益的理论模型。然后对力增益进行理论分析、有限元分析及在所建立的电磁力测量机构上进行了实验测量,根据模型得到的力增益理论分析值与有限元计算值及实验测量值进行比较分析,并通过参数辨识的方法对力增益进行了修正,给出了偏置为0.7T和0.5T下修正系数与气隙的关系。由于得到的力增益是在常态工作点附近线性化后得到的,所以实际工作点的变化对模型的精度会有影响,最后给出了工作点设置在气隙中点时,横梁位置、力增益理论计算值与有限元计算值三者之间的关系。
周丹祝长生王玎
关键词:电磁轴承功率放大器磁通控制磁通观测器
一种电磁轴承用三电平PWM开关功率放大器的失效机制被引量:10
2010年
在电磁轴承用功率放大器中,目前普遍采用三电平调制技术来改善开关功率放大器的电流纹波问题,从而提高电磁轴承系统的性能。在研究中发现,一种应用较多的改进型三电平脉宽调制(pulse width modulation,PWM)技术应用于电磁轴承用功率放大器时输出的电流波形有时会与理论上的三电平波形不一致,在相同的开关频率下,其电流纹波比理论值大很多,出现了波形失真的情况。首先介绍这种失真现象,然后在分析改进型三电平PWM调制技术的基础上,结合不同的三角波载波方式,具体分析失真现象背后改进型三电平PWM开关功率放大器调制失效的机制。结果发现调制失效的主要原因是改进型三电平PWM调制电路中的电压偏置设置存在偏差,并发现不同的载波形式产生的失效机制大不相同。仿真和实验结果验证了理论分析的正确性。最后提出一些避免改进型三电平PWM开关功率放大器失效的措施。
周丹祝长生
关键词:三电平PWM功率放大器电磁轴承电流纹波
电磁轴承系统中组合型磁通观测器自适应切换方法被引量:2
2013年
为了解决组合型磁通观测器中的切换点设置对观测器及磁通型功率放大器性能的影响,提高组合型磁通观测器的观测性能,分析了组合型磁通观测器的切换点与系统参数及观测器性能之间的关系,给出了切换点最优化设计的方法。针对组合型磁通观测器的最优切换点随着系统参数的变化而改变从而造成观测器性能的下降的问题,基于模糊控制理论提出了一种切换点自适应调整方法,结合切换点最优化设计方法,对组合型磁通观测器的切换点进行实时在线的调整,提高了组合型磁通观测器的性能和磁通观测的准确度。
周丹祝长生李鹏赵波张雪松林世溪
关键词:电磁轴承磁通控制自适应切换
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