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侯天江
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- 所属机构:中国石油化工集团公司
- 所在地区:山东省 东营市
- 研究方向:石油与天然气工程
- 发文基金:国家重点实验室开放基金
相关作者
- 孙江成

- 作品数:8被引量:22H指数:3
- 供职机构:中国石油化工集团公司
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- 张强侯天江张云孙东升丁红梅徐晓冬胡志刚
- 关键词:天然气管道安全管理
- 文献传递
- 高矿化度下影响弱凝胶调驱剂性能因素的研究被引量:16
- 2003年
- 分别用AM/AMPS三元共聚物PAMS、两种HPAM和有机铬、酚醛交联剂,在矿化度1.1×105mg/L、含Ca2+、Mg2+各1.5×103mg/L的高矿化度水中配制成胶液,在75℃测定成胶时间和粘度在75℃下的变化,考察弱凝胶在高盐环境中的稳定性。酚醛弱凝胶的粘度高于有机铬弱凝胶;共聚物PAMS弱凝胶的粘度高于两种HPAM弱凝胶;PAMS/酚醛弱凝胶的粘度高而稳定性好。当PAMS浓度为1200mg/L、硫脲浓度为200mg/L时,随交联剂浓度增大,成胶时间缩短,弱凝胶粘度(20天测定值)增大,但在浓度超过一定值(Cr3+浓度30mg/L,酚醛有效浓度1000mg/L)后弱凝胶发生脱水。制备交联剂时配位体与Cr3+、醛与酚质量比增大时,成胶时间延长,弱凝胶粘度下降。在PAMS弱凝胶中,硫脲作为除氧剂的效能好于亚硫酸氢钠。图3表1参9。
- 陈铁龙侯天江赵继宽宋志宗杨生榛
- 关键词:油井堵水高矿化度稳定性油藏渗透率
- 氮气驱室内实验研究被引量:34
- 2004年
- 以中原油田文188块为研究对象,进行氮气驱室内实验研究。细管实验研究表明,氮气无法与地层原油形成混相,但可获得60%的采收率;在氮气突破时,细管流出物中有明显的甲烷峰出现,是非混相驱的重要的标志;两组长岩心驱替实验研究表明,先注0.04PV的水时采出程度为6.35%,转注氮气后,见气时的采出程度为43.77%;氮气驱的最大注入压差为0.89MPa,是最大注水压差的0.227倍,说明在注水困难地区实施注氮是可能的。在长岩心驱替实验中,氮气突破前,出现采出油体积高于注入气体积的现象;氮气突破后,被萃取的甲烷和中间组分依然发挥一定的作用,此期间仍可获得一定的采收率;氮气突破后采出油量会大幅度下降,如何有效控制氮气的突破是氮气驱成功的关键。
- 王进安岳陆袁广钧周志龙侯天江
- 关键词:氮气驱实验室采收率
- 神经网络的CO_2吞吐候选井模糊优选方法被引量:4
- 2005年
- CO2吞吐候选井的优选和综合评价是二氧化碳吞吐项目成功的基础。在综合评价权重的确定中不管是层次分析法还是模糊层次分析法都带很大的主观性,这里将模糊综合评判方法与神经网络技术相结合,通过神经网络的自学习方法来获得评价参数权重,使权重能反应客观事实。实践证明该方法在CO2吞吐候选井的优选和综合评价中切实可行。
- 侯天江郑云川孙雷陈挺李兵李仕伦
- 关键词:CO2吞吐神经网络综合评价
- 几种复合调剖剂的室内研究及现场应用被引量:4
- 2003年
- 通过室内实验考察了4种复合调剖剂的应用性能:絮凝体系(10%~15%钠膨润土+0.1%~0.15%HPAM,1号剂);固化体系(15%~25%水泥+10%~15%钙膨润土,2号剂);近解远调体系(8%~15%盐酸+5%~8%水玻璃,3号剂);预交联颗粒体系(0.3%~0.5%颗粒+0.3%交联聚合物,4号剂)。用调剖剂驱替岩心3天,在80℃候凝3天,测封堵前后煤油渗透率,在人造岩心上2号和4号剂封堵效果最好,在天然岩心上2号剂使渗透率下降94.2%,4号剂使渗透率下降88.5%。给出了岩心封堵前后铸体图象参数、压汞曲线参数、扫描电镜观测的孔、喉填充和连通性的变化。2001~2002年在高含水的文明寨、卫城、马寨油田221口注水井上进行了243井次调剖试验,除4种调剖剂外还使用了组合调剖剂(4号+1号,4号+2号,1号+2号),单井平均注入量672m3,处理半径5.7m。4号剂封堵能力最强,组合剂次之,3号剂最弱。调剖有效期70~420天,平均173天,1号剂有效期短,组合剂有效期长。组合剂调剖后对应油井增产原油量最多。3号剂用量最少,费用最低。1号剂在卫城油田,2号剂在文明寨油田,3号剂在卫城和马寨油田的增油量最多。2号剂不适合马寨油田,1号剂不适合文明寨油田。表7参8。
- 侯天江赵普春陈俊革王琦龙
- 关键词:油井堵水调剖工艺
- 注气候选油藏筛选的模糊优选方法被引量:20
- 2005年
- 针对每个注气候选油藏都包含有各类影响因素,很多影响因素既相互依赖,又相互矛盾,给决策、评价带来很大困难等特点,介绍了筛选注气候选油藏的指标评价体系及指标评价范围,并建立了筛选注气候选油藏的模糊优选模型与计算步骤。该方法在采用模糊层次分析法求得了同一油藏各评价参数权重的基础上,建立了用于筛选成组候选油藏的模糊优选模型,实例表明该方法可正确评价和比较各候选油藏注气潜力的大小。
- 郑云川熊钰侯天江孙雷
- 关键词:油藏工程注气油藏筛选
- 耐温抗盐预交联颗粒调剖剂的研制与性能评价被引量:11
- 2004年
- 针对常规预交联颗粒调剖剂存在的耐温抗盐性能较差的问题,合成了耐温抗盐预交联颗粒调刮剂,确定了其最佳原料配方:有机单体用量100-150 g,抗温材料用量70-100 g,结构增强剂用量5-10 g。并进行了中试放大试验,评价了调剖剂中试产品的热稳定性、抗盐性、膨胀速率、强度、韧性等,同时挂于文13-298油井尾管处进行了现场评价。结果表明,耐温抗盐预交联颗粒调剖剂用文三联注入水配制,于135℃下老化60 d,膨胀倍数达8-12,并保持较好的韧性、强度、抗盐性及热稳定性,可以满足文东、文南等区块温度为120℃以上、矿化度为22×104mg/L以上油藏的调剖要求。
- 周亚贤侯天江郭建华孙举李旭东王旭张滨
- 关键词:耐温抗盐调剖剂预交联尾管抗温注入水
- 一种成胶时间可控的无机凝胶调剖体系的研究及应用被引量:12
- 2004年
- 针对中原油田高温高矿化度的特点,研制了一种能缓慢释放氢离子的颗粒控制剂,它可以直接加入到硅酸钠溶液中,并能控制硅酸钠溶液的成胶速度;讨论了水玻璃稀释体系成胶速度的影响因素及其在小岩心中的封堵性能。结论是:成胶时间随硅酸钠含量的增大或温度的上升而缩短;该体系不仅在岩心中具有较好的封堵性能,同时在现场应用中已取得较好的试验结果,是一种性能优良的调剖体系。
- 侯天江
- 关键词:剖面调整水玻璃成胶时间封堵性能
- G3钢和TP110SS钢在环空保护液中的电偶腐蚀被引量:6
- 2012年
- 为预防G3油管钢和TP110SS套管钢之间的电偶腐蚀,并给生产提供指导性建议,采用电化学测试技术研究了环空保护液pH值、温度对G3钢-TP110SS钢电偶腐蚀的影响。结果表明:G3钢和TP110SS钢在环空保护液中将分别作为阴极和阳极发生电偶腐蚀。随着环空保护液pH值的增大,电偶电位的升高,电偶腐蚀速率减小;温度的升高导致电偶电位降低,电偶腐蚀速率增大。
- 刘贵昌刘士强侯天江王立达曹亮闫江华陈秀玲
- 关键词:电偶腐蚀PH值温度
- 耐温抗盐交联聚合物调驱体系的研制与试验被引量:3
- 2003年
- 针对中原油田油藏高温高盐的特点,研制出能够适用于高温高盐油藏的EOC系列交联剂和交联体系。使用普通的高分子聚丙烯酰胺和EOC系列交联剂,用油田污水配制的交联聚合物溶液具有较宽的成胶范围和较强的成胶强度,在pH=4~11范围内成胶情况良好。现场试验配注简单易行,在文101块现场试验取得了良好的效果。该交联聚合物体系可用于油藏温度≤90℃、矿化度≤15×10~4mg/L(其中Ca^(2+)+Mg^(2+)≤7000mg/L)油藏的驱油。
- 侯天江
- 关键词:交联剂耐热性抗盐特性驱油试验